国电荥阳煤电一体化有限公司, 河南 郑州 450000
摘要:超临界机组实施节水减排措施,导致不锈钢管凝汽器腐蚀结垢。随着节水减排压力的提高,冷却水循环系统的安全稳定性受到严重质疑,凝汽器结垢、腐蚀问题日益突出。采用循环水对不锈钢换热器的水质、电化学腐蚀行为和材料性能进行了研究和分析。
关键词:节水减排;凝汽器;结垢;腐蚀
引言
我国重要的战略资源之一是水资源。社会经济可持续发展和环境保护下实施节水减排战略具有重要意义。火电厂水资源利用的突出问题是耗水量大、利用率低一直是。对于循环冷却火电机组,可提高循环冷却水、梯级污水或部分处理后回用的浓缩比,实现环保政策是火电厂循环水污水零排放。
1循环水监督处理
采用水质处理法解决循环运行中的问题。运行管理的基本原则是尽可能提高浓度,保证处理效果,防止结垢、腐蚀、菌藻,节约用水和排放,减少环境污染,节约金属材料投资,经济效益的提高,装置保证安全稳定运行。碳酸钙在水中容易结垢。碳酸钙结垢的经验指标包括饱和度、稳定性和结垢指数,仅供参考。凝汽器热阻的测量是十分必要的,即通过水质分析来判断污垢的热阻。水质分析与判断:在水质条件下测试最终碳酸盐硬度。碳酸盐最终硬度也是循环水防垢处理的控制参数,具有较高的精度和重现性。污垢热阻的判断:可与同类型机组或同一凝汽器同一季节的端差运行数据进行比较。新凝汽器的清洗一般在3℃到5℃之间。现行防垢技术的目的是通过多种方法防止碳酸盐结垢,使循环水的碳酸盐硬度不超过其极限。实际上,热力学和动力学是结合在一起的。热力学方法:废水交换、弱酸离子交换、石灰处理软化、加入硫酸将碳酸盐转化为高溶解度产物硫酸盐等,以减少水中的结垢量。动力学法:加入化学药剂(阻垢剂、分散剂)或其他方法,防止碳酸盐结晶、生长和沉淀。循环水经阻垢剂处理后水质呈弱碱性,故又称碱处理。为了提高水的耐腐蚀性和阻垢性,水稳定剂可以提高水的极限碳酸盐硬度,从而起到有效的阻垢作用。目前,最常用的水稳定剂有聚磷酸盐、有机膦酸和聚羧酸。在生产过程中,企业对工程日常监督和循环水水质报告进行分析,对结垢趋势做出严格、准确的判断,并结合大量补充水的水质变化,一般原则是使循环水保持一定的碱度≥3.0,以满足防腐或抗影响(碱处理)的要求,减少酸量,提高经济效益;控制循环水碱度≤8.0mmol/l,达到防垢的目的。
2凝汽器结垢和腐蚀概况
在某600mw超临界电厂大修过程中,检修人员对1号机组凝汽器管内壁进行了高压水冲洗。实际冲洗效果不理想,结垢层难以去除。为了提高除垢率,制备了5%柠檬酸溶液(质量分数,下同),浸泡在冷凝器换热管内进行刷洗。大修后发现凝汽器进水,出现泄漏,导致机组无法正常启动。对换热器管子进行了检验,换热器换热管采用涡流探伤。选择腐蚀泄漏的凝汽器管沿纵截面切割。内壁不锈钢管仍有明显的结垢层。结果表明,碳酸钙是主要的垢样。用5%柠檬酸溶液清洗后,表面出现肉眼可见的急性腐蚀。内壁有少量残余结垢层。同时,还发现了一个可见的腐蚀坑。腐蚀孔直径约为0.9mm。腐蚀孔不会穿透管壁。
3凝汽器结垢和腐蚀原因
3.1循环水运行情况
循环水运行。自装置投运以来,冷却水循环系统运行稳定,凝汽器多年未发现结垢、腐蚀现象。然而,废水零排放的环保要求,这是因为国家对节约用水和电厂减排的政策越来越严格,而且随着水价的上涨,巨大的压力和节水减排。为了满足循环水零排放的要求,只有在旁路处理能力、废水回用和梯级利用受到限制的情况下,才能提高循环水的浓缩比。模拟结果表明,碳酸水的硬度约为10mmol/L,但实际水质波动较大。由于零排放要求、锅炉补给水的变化、弱酸床水质的变化以及再生水的不定期加入等原因,床层处于平均水平。监测结果表明,循环水碳酸盐硬度经常超过10mmol/L,最大浓度比超过10倍,导致凝汽器换热管结壳。此外,循环水中氯浓度过高,高达1100mg/L,增加了TP304不锈钢管的腐蚀风险。
3.2TP304不锈钢电化学测试结果
在结垢后凝汽器换热管,结垢层与金属表面之间的电解质和外介质对流很难扩散,形成闭塞区;在闭塞区,金属腐蚀具有自催化作用,使金属离子浓度增加。为了电荷保持平衡,氯离子不断迁移到刻蚀孔中,穿透力很强,导致堵塞和点蚀。同时,腐蚀孔隙金属氯化物的水解作用导致闭塞区H+的形成和pH值的降低,形成酸性环境,使溶解的金属氯化物离子浓度升高,形成恶性循环。动态扫描法测定循环伏安曲线。从自电位腐蚀开始,以20mV/min的扫描速度进行阳极极化,然后对工作电极进行反向极化,直至达到自腐蚀电位。当阳极和反向极化曲线闭合时,金属的耐蚀性较好。如果曲线呈环状,金属表面的钝化膜将被破坏,不能再钝化。金属表面形成小孔蚀点。
3.3
TP304不锈钢浸没试验结果
5%柠檬酸溶液是自来水配制而成。在室温下将有腐蚀孔和人工缺陷的电极浸入柠檬酸溶液中。浸泡10天后,未发现明显的腐蚀坑。结果表明,5%柠檬酸酸洗不会引起TP304不锈钢的快速点蚀穿孔。
4应对措施
在目前的节水减排形势下,循环冷却水的处理和质量控制将更加困难,循环水的运行条件将更加复杂。为降低和预防凝汽器结垢、腐蚀的风险,提高机组运行的安全性和经济性,建议采取以下措施:
第一:在循环水零排放运行方式下,循环水不能再以固定浓度率运行。在实际运行中,锅炉补给水取水口的变化和不定期补水都会导致循环水浓度的变化。循环水系统应进行动态模拟试验,并根据试验结果提供适当的水质控制指标,防止循环水系统结垢。
第二:防止点蚀的关键是保持不锈钢传热管内表面的清洁。应采取有效的消毒和清洗措施,防止生物泥的沉积和金属表面沉积物的腐蚀。
第三:试验表明,适当降低凝汽器碱度可有效防止结垢。硫酸处理是一种经济有效的防护措施。建议采用加硫酸循环系统。
第四:随着循环水浓度的提高和城市中水的集中使用,凝汽器初步设计中采用的TP304不锈钢已不能满足要求。因此,凝汽器换热管宜采用TP316L或TP317l不锈钢代替。
5结束语
在当前严峻的节水减排形势下,循环冷却水被迫高浓度运行,循环水水质恶化,导致凝汽器换热器结垢腐蚀。凝汽器换热器结垢中的堵塞区域被氯离子富集,在酸性环境下引起点腐蚀。在凝汽器换热器管径处,换热器温度升高,在湿热环境中滋生厌氧菌,产生缓蚀剂SO42-离子,促进点蚀发展,最终导致凝汽器换热器管腐蚀穿孔泄漏。
参考文献:
[1]张承.加酸处理控制不锈钢凝汽器的结垢与腐蚀[J].腐蚀与防护,2018,33(5):419-421.
[2]王英.奥氏体不锈钢管道腐蚀泄漏原因[J].腐蚀与防护,2018,35(4):397-400.
[3]张宁生,位承君,陈霞,等.加酸处理控制不锈钢凝汽器的结垢与腐蚀[J].腐蚀与防护,2012,33(5):419-421.